1 前言
作為潔凈煤發(fā)電技術(shù)的一種,大型CFB鍋爐燃燒技術(shù)的應(yīng)用目前得到了快速發(fā)展,國產(chǎn)化最大的2臺450 t/h CFB鍋爐機(jī)組已經(jīng)順利在保定熱電廠投產(chǎn),410 t/h的CFB鍋爐機(jī)組在石家莊熱電廠投產(chǎn)了2臺,并在江西分宜電廠投產(chǎn)了1臺。但是,隨著大容量CFB鍋爐機(jī)組的投運,大型CFB鍋爐設(shè)備在穩(wěn)定運行上暴露了一些問題。希望通過對大型CFB鍋爐設(shè)備穩(wěn)定運行問題的探討,提高CFB鍋爐運行和維護(hù)水準(zhǔn),確保機(jī)組能夠長周期安全穩(wěn)定運行,促進(jìn)國產(chǎn)化大型CFB鍋爐技術(shù)的發(fā)展。
2 影響大型CFB鍋爐穩(wěn)定運行的主要問題
目前,影響大型CFB鍋爐長期穩(wěn)定運行的主要問題有:爐膛及冷渣器的排渣、爐膛布風(fēng)板的漏渣、耐火保溫材料的選擇、施工及烘烤、床下點火風(fēng)道燃燒器的配風(fēng)及保護(hù)、CFB鍋爐特征量的在線測量及監(jiān)視可靠性低下、給煤機(jī)的堵煤與斷s煤、燃煤粒徑的控制及其他輔機(jī)問題等。
2.1 爐膛及冷渣器的排渣問題
影響大型CFB鍋爐長期運行的首要問題是鍋爐的排渣問題。爐渣的可靠排放是鍋爐穩(wěn)定運行的基礎(chǔ),也是實現(xiàn)CFB可控制運行的標(biāo)志。因此,選擇合適的冷渣器并保證冷渣器的可靠、合理、穩(wěn)定運行是實現(xiàn)鍋爐順利排渣的前提,也是鍋爐排渣的下級—輸渣系統(tǒng)穩(wěn)定運行的保證。
2.1.1 東鍋選擇式風(fēng)水聯(lián)合冷渣器
東鍋450 t/h CFB鍋爐配備4臺選擇式風(fēng)水聯(lián)合冷渣器。鍋爐排渣采用J閥風(fēng)控制,冷渣器排渣采用旋轉(zhuǎn)給料閥控制;選擇室和第1冷卻室采用180℃一次風(fēng)熱風(fēng)冷卻,第2冷卻室和第3冷卻室采用一次風(fēng)機(jī)出口的冷風(fēng)直接冷卻;在第1冷卻室和第2冷卻室布置水冷管束作為省煤器的一部分。
a.存在的問題 排渣量較大,冷渣器排渣溫度過高,冷渣器經(jīng)常需要間斷運行;冷渣器內(nèi)部磨損嚴(yán)重;在冷渣器的選擇室部位結(jié)焦而導(dǎo)致冷渣器停運;冷渣器無法實現(xiàn)連續(xù)運行,4臺冷渣器不能滿足機(jī)組運行的需要,鍋爐運行受制于冷渣器,經(jīng)常造成鍋爐降負(fù)荷運行或停爐。
b.原因分析 鍋爐排渣失控,沒有建立冷渣器的進(jìn)渣與出渣的平衡是造成上述問題的主要原因。因為冷渣器的設(shè)計是按一定的物料平衡設(shè)計的,當(dāng)鍋爐排渣失控(即冷渣器的進(jìn)渣失控)時,大量的熱渣快速進(jìn)入冷渣器,而冷渣器的冷卻風(fēng)和冷卻水不足以將熱渣冷卻到設(shè)計的排渣溫度,運行人員加大冷卻風(fēng)量的投入,使得冷渣器內(nèi)部的磨損加劇,在不能將熱渣冷卻下來時,導(dǎo)致冷渣器需要停運進(jìn)行冷卻;當(dāng)選擇室進(jìn)渣量較大時,大量的未燃燒煤粒會隨著渣流涌入選擇室,在渣層較厚的情況下會造成局部的溝流和局部的不流化,并在選擇室內(nèi)發(fā)生可燃物的再燃和結(jié)焦,造成選擇室排渣口的堵塞。
c.采取的措施 用控制鍋爐排渣J閥風(fēng)壓的大小來控制鍋爐的排渣量,建立冷渣器的進(jìn)渣與出渣的平衡,保持選擇室床壓的穩(wěn)定與可控。
d.實施后的效果 冷渣器能夠穩(wěn)定可靠運行,能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)排渣,排渣溫度可以控制在150℃左右,3臺冷渣器就可以保證鍋爐滿負(fù)荷運行。
2.1.2 哈鍋L閥控制風(fēng)水聯(lián)合冷卻溢流式冷渣器
石家莊熱電廠220 t/h CFB鍋爐配備了2臺L閥控制的風(fēng)水聯(lián)合冷卻溢流式冷渣器。鍋爐排渣采用L閥控制,冷渣器排渣為溢流式出渣,在冷渣器底部設(shè)置2個事故排渣口,采用2臺冷渣器用羅茨風(fēng)機(jī)進(jìn)行直接冷卻;在第2冷卻室和第3冷卻室布置水冷管束,加熱后的除鹽水直接進(jìn)入除氧器水箱。
a.存在的問題 L閥只起疏通作用,鍋爐排渣量的大小不易控制,在鍋爐排渣口部位易結(jié)焦;冷渣器內(nèi)部的渣易堆積形成溝流,在不能建立初始流化的情況下,只能通過事故放渣進(jìn)行排渣,排渣溫度過高,冷渣器內(nèi)易結(jié)焦。
b.原因分析 冷渣器的冷卻風(fēng)機(jī)選型較小,冷卻風(fēng)量不足;L閥的控渣性能不好,排渣量大小不易控制,且L閥的耐磨耐火材料易于脫落,易造成堵塞。
目前,該爐的排渣只能依靠事故排渣進(jìn)行,運行狀況不良,鍋爐運行受制于冷渣器能否正常出渣。
2.2 鍋爐爐膛布風(fēng)板的漏渣問題
東鍋生產(chǎn)的450 t/h和410 t/h CFB鍋爐爐膛布風(fēng)板均存在漏渣情況。在冷態(tài)和停用床下油槍前,爐膛布風(fēng)板不漏渣,漏渣發(fā)生在鍋爐帶上一定負(fù)荷且床下油槍停用后,漏渣的部位在靠近后墻的回料中心附近。大量的漏渣將導(dǎo)致水冷風(fēng)室的堵塞,并使水冷風(fēng)室磨損嚴(yán)重,危及鍋爐的正常運行。
東鍋100 MW等級的CFB鍋爐回料口為2個,布風(fēng)板的風(fēng)帽為定向“7”字型,布風(fēng)板阻力較?。还?00 MW等級的CFB鍋爐回料口為4個,布風(fēng)板的風(fēng)帽為鐘罩式,布風(fēng)板阻力較大。
通過初步的試驗及現(xiàn)象分析認(rèn)為,造成爐膛布風(fēng)板漏渣的原因可能為:回料布置集中,局部的回料量偏大、布風(fēng)板阻力偏小、風(fēng)帽制造粗糙。
因為CFB鍋爐大型化后,額定負(fù)荷時的循環(huán)物料量很大,如果不相應(yīng)增加回料口勢必造成局部回料量過大,使布風(fēng)板上的局部床壓過高。當(dāng)布風(fēng)板阻力偏小時容易隨著爐膛循環(huán)量的增加而發(fā)生漏料情況。而在循環(huán)物料量較小時并不發(fā)生漏料,這與實際情況是相吻合的。因此,必須在大型CFB鍋爐的設(shè)計中充分考慮回料量的均勻分布,避免造成局部回料量過大的問題。同時,應(yīng)注意風(fēng)帽的結(jié)構(gòu)是否合理和制造加工質(zhì)量是否合格。
2.3 耐火保溫材料的選擇、敷設(shè)及烘烤
CFB鍋爐運行的特殊性———大量含有燃料、燃料灰渣、石灰石及其反應(yīng)產(chǎn)物的固體床料的內(nèi)、外循環(huán)流動,使得CFB鍋爐密相區(qū)及循環(huán)回路中敷設(shè)的耐火耐磨材料受到嚴(yán)重的沖刷磨損及熱循環(huán)應(yīng)力及機(jī)械振動的影響。因此,對于CFB鍋爐來說,耐火耐磨材料的理化性能、施工及最終的烘烤,將在很大程度上決定著CFB鍋爐能否安全可靠運行。耐火耐磨材料的各項理化性能指標(biāo)必須達(dá)到設(shè)計要求,這是耐火耐磨材料性能保證的前提條件;合理的配漿、支模、搗打及配置合適的膨脹縫是耐火耐磨材料安裝成型的基礎(chǔ),最終的烘烤(通過合理的干燥和烘烤,使墻襯中的水分蒸發(fā)、墻體固化并被燒結(jié)成高強(qiáng)度的耐火耐磨襯里)是使耐火耐磨材料燒結(jié)成型并使之達(dá)到耐火、耐磨、耐壓、抗折、熱震穩(wěn)定性、高溫耐壓性能的關(guān)鍵。
大型CFB鍋爐的爐膛、冷渣器和床下點火風(fēng)道燃燒器,均比原有的小型CFB鍋爐要大很多且復(fù)雜,大型CFB鍋爐運行的可靠性和烘烤質(zhì)量要求也不盡相同。采用傳統(tǒng)烘爐方法進(jìn)行烘烤,一方面烘烤質(zhì)量達(dá)不到要求,另一方面也難于控制和實現(xiàn)。
結(jié)合大型CFB鍋爐烘爐的實際現(xiàn)狀,認(rèn)為大型CFB鍋爐烘爐的關(guān)鍵在于:制定切實可行的烘爐措施、要有合理的烘爐手段、采用可靠的監(jiān)視設(shè)備,保障烘爐過程能夠按照控溫要求實現(xiàn)。
2.4 床下點火風(fēng)道燃燒器的配風(fēng)及保護(hù)
由于床下點火具有較好的傳熱效率且啟動速度快等諸多優(yōu)點,因此,CFB鍋爐一般均設(shè)置床下風(fēng)道點火燃燒器進(jìn)行鍋爐的啟動點火。但隨著CFB鍋爐容量的增加,床下風(fēng)道點火燃燒器的油槍出力也逐步提高,100 MW等級的CFB鍋爐床下點火油槍的出力一般在1 600~2 000 kg/h范圍。如此大的油槍出力,燃燒器的配風(fēng)及燃燒器壁面的保護(hù)就很重要,因為需要通過配風(fēng)調(diào)整火焰的形狀,避免火焰直接刷墻,并保證燃燒器出口的煙氣溫度在合適的范圍內(nèi)。同時,必須要保證有足夠的壁面冷卻風(fēng)以保證燃燒器的壁面不燒損。所以,在床下點火風(fēng)道燃燒器的使用中,一要設(shè)置看火孔,能夠通過配風(fēng)調(diào)整火焰的形狀;二應(yīng)保證點火風(fēng)道燃燒器在使用前是徹底烘烤合格的,否則會在使用中發(fā)生塌落。
2.5 CFB鍋爐特征量在線測量和監(jiān)視可靠性低下
在CFB鍋爐的運行中,除了需要煤粉鍋爐所常用的測量裝置外,還有許多數(shù)據(jù)需要監(jiān)測和控制。例如:爐膛布風(fēng)板上密相區(qū)的床溫、布風(fēng)板的料層厚度、布風(fēng)板的床層壓力、爐膛流化風(fēng)量、J閥回料溫度和料位、冷渣器的進(jìn)渣溫度、冷渣器的料層厚度、冷渣器的床溫、冷渣器的冷卻風(fēng)量等。
因此,在CFB鍋爐中設(shè)置了許多的床壓、風(fēng)量、床溫等在線檢測裝置。但在實際使用中卻經(jīng)常發(fā)生所測數(shù)據(jù)不可靠的問題,容易造成運行人員的誤判斷。造成數(shù)據(jù)不可靠的主要原因是:
a.安裝位置受到所測環(huán)境的影響,易堵塞,但所安裝的吹堵裝置吹堵效果又不明顯,形同虛設(shè)。如:床層壓力測點、床層密度測點及床層差壓測點等;
??? b.測點的連接管或其接頭漏氣;
c.在管道設(shè)計中沒有考慮預(yù)留足夠的直管段或離風(fēng)門較近等;
??? d.測量裝置本身存在問題;
e.考慮耐磨后,溫度測點的靈敏性較差或反應(yīng)遲鈍,不能及時反映溫度的變化情況。
為保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的可信與可用,需要從測量裝置的選型、管道設(shè)計、部件安裝等環(huán)節(jié)抓起,避免出現(xiàn)監(jiān)測故障,影響運行人員的正確判斷。
2.6 給煤機(jī)的堵煤與斷煤及燃煤粒徑的控制
爐膛給煤口位于爐膛的密相區(qū),由于CFB鍋爐為微正壓運行,當(dāng)發(fā)生斷煤或燒空倉時極易造成給煤機(jī)的燒損事故。
在運行中,必須密切監(jiān)視給煤機(jī)落煤管的溫度。
當(dāng)發(fā)現(xiàn)此溫度有異常時,應(yīng)及時停用該給煤機(jī),并迅速關(guān)閉給煤機(jī)落煤管的出口速斷閥。維修人員一定要保證給煤機(jī)落煤管出口速斷閥的靈活可用,并能夠可靠關(guān)斷。運行人員要定期檢查煤倉的煤位情況,及時通知燃料上煤,一定要避免出現(xiàn)燒空倉的情況,否則后果不堪設(shè)想。
對于CFB鍋爐來說,燃煤的顆粒度是一個很重要的控制指標(biāo),運行中必須要嚴(yán)格加以控制,絕不能將細(xì)碎機(jī)清理時的粗煤塊直接輸送到煤倉中,“寧細(xì)勿粗”這是保證CFB鍋爐安全穩(wěn)定運行的前提。因為燃煤顆粒的變粗,將影響冷渣器旋轉(zhuǎn)給料閥的正常工作,并造成爐膛排渣量的增大:冷渣器旋轉(zhuǎn)給料閥的卡澀將導(dǎo)致冷渣器的停用;鍋爐底渣量過大將造成輸渣系統(tǒng)的停用,使得爐渣直接外排,造成環(huán)境的嚴(yán)重污染和清理工作強(qiáng)度的增加。
2.7 輔機(jī)存在的問題
2.7.1 一次風(fēng)機(jī)的振動及噪聲
在100 MW等級的大型CFB鍋爐中,許多電廠都選用了豪頓華公司的一次風(fēng)機(jī),該風(fēng)機(jī)在運行中可以滿足鍋爐的需要。該風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)上較特殊,風(fēng)機(jī)的進(jìn)風(fēng)口為狹長形,風(fēng)機(jī)軸系振動較小,但風(fēng)機(jī)的機(jī)殼振
動較大,且引起風(fēng)道的振動,風(fēng)機(jī)噪聲嚴(yán)重超標(biāo)。
2.7.2 引風(fēng)機(jī)出力選型偏小
在鍋爐滿負(fù)荷運行時,引風(fēng)機(jī)的風(fēng)門開度在90%左右,在煤質(zhì)變差時,引風(fēng)機(jī)出力略顯不足,在燃用設(shè)計煤種時,不能滿足110%額定蒸發(fā)量的需要。
從引風(fēng)機(jī)本身看,在引風(fēng)機(jī)開度為100%時,其工作電流沒有超過額定最大電流,但引風(fēng)機(jī)已經(jīng)沒有調(diào)節(jié)余地。
從引風(fēng)機(jī)的入口負(fù)壓看,設(shè)計值為-5 500 Pa,運行值為-5 600~-6 000 Pa,實際煙氣系統(tǒng)的阻力高于設(shè)計值,故可能是鍋爐廠提供的阻力偏小造成設(shè)計選型偏小。
對CFB鍋爐而言,由于分離器部位的阻力較大,故引風(fēng)機(jī)的出力應(yīng)有一定的裕度。
2.7.3 聲波吹灰效果不理想,排煙溫度偏高 在450 t/h CFB鍋爐的尾部豎井煙道設(shè)置了18臺聲波吹灰器,聲波吹灰器分為5組,每組每次吹掃時間為15~30 s,吹掃時間間隔為15~30 min,由程序控制順序執(zhí)行。鍋爐穩(wěn)定運行過程中,當(dāng)聲波吹灰器投用后,鍋爐對流受熱面管子上應(yīng)無明顯積灰。
但吹灰效果沒有達(dá)到預(yù)期值,在尾部受熱面各部位參數(shù)與設(shè)計值相差不大的情況下,鍋爐的排煙溫度比設(shè)計值偏高20~40℃左右。
3 結(jié)論
a.冷渣器的運行必須要建立進(jìn)渣與出渣的平衡,保持選擇室床壓的穩(wěn)定與可控。配備旋轉(zhuǎn)給料閥的選擇式風(fēng)水聯(lián)合冷渣器,在建立了進(jìn)渣與出渣的平衡后,能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)排渣并穩(wěn)定運行。
b.爐膛漏渣是由諸多因素造成的,布風(fēng)板阻力設(shè)計偏小和回料量過于集中是主要的原因,應(yīng)采取合理的方式予以改進(jìn)。
c.耐火耐磨材料的選擇、施工及烘烤是大型CFB鍋爐所面臨的重大難題,沒有經(jīng)驗可循,必須引起足夠的重視,并應(yīng)盡快制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法,以保證CFB鍋爐的使用壽命。
d.在床下點火風(fēng)道燃燒器上設(shè)置看火孔,是進(jìn)行合理配風(fēng)和保護(hù)燃燒器的必要措施。給煤機(jī)系統(tǒng)中的速關(guān)閥應(yīng)能動作靈活、保證可靠關(guān)斷,要及時上煤,嚴(yán)防出現(xiàn)空倉現(xiàn)象。要保證各在線測量監(jiān)視參數(shù)的準(zhǔn)確可靠,這是保證鍋爐穩(wěn)定可靠運行的基礎(chǔ)。
e.應(yīng)在優(yōu)先保證鍋爐長期穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)上,解決其它影響鍋爐經(jīng)濟(jì)運行的問題,使大型CFB鍋爐機(jī)組能夠安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運行。