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蒸汽鍋爐煙管泄漏原因分析及具體對(duì)策

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1前言

  煙管泄漏是在用鍋爐較易發(fā)生的事故,鍋爐煙管穿孔后,將會(huì)導(dǎo)致無(wú)法維持正常水位及無(wú)法正常燃燒,給運(yùn)行帶來(lái)直接影響,給業(yè)主帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失,必須緊急停爐,并上報(bào)當(dāng)?shù)劐仩t安全監(jiān)察部門。本文以一起鍋爐煙管穿孔泄漏事件為例,分析此類事件發(fā)生的原因,并給出了防止發(fā)生的措施。冬季鍋爐使用高峰來(lái)臨,希望以本文為例,能夠引起相關(guān)單位有關(guān)人員的高度重視,有效預(yù)防類似事件的發(fā)生。

  2概述

  某單位一臺(tái)額定蒸發(fā)量為6t/h的進(jìn)口臥式內(nèi)燃煙火管燃油蒸汽鍋爐,額定壓力1.0Mpa,運(yùn)行壓力0.78 Mpa,1997年6月投用,間斷運(yùn)行(累計(jì)近4年)。

  在2008年5月進(jìn)行例行檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)該爐后煙箱下部有滴水痕跡,要求立即停止運(yùn)行,停爐冷卻后打開(kāi)煙箱,可見(jiàn)管板下部有滲水滴水現(xiàn)象,放掉鍋水,擇日進(jìn)行了內(nèi)部檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)煙管發(fā)生腐蝕穿孔泄漏,具體位置為二回程入口從上向下最后一排、從左向右第2根,同時(shí)發(fā)現(xiàn)該爐二回程煙管水側(cè)靠近回燃室端存在潰瘍狀氧腐蝕。

  3 檢驗(yàn)及分析

  3.1宏觀檢驗(yàn)

  煙管穿孔部位在靠近管子與管板連接的焊縫處,在穿孔部位存在灰褐色腐蝕產(chǎn)物,刮下腐蝕產(chǎn)物后呈腐蝕凹坑,最深2.9mm,在穿孔部位附近切割截取橫斷面樣管,可見(jiàn)腐蝕凹坑的腐蝕起源于管子外壁,位于焊縫旁,腐蝕凹坑底部壁厚明顯減薄,最薄處已穿透。

  現(xiàn)場(chǎng)將滲漏煙管抽出后,可以看到煙管除穿孔部分外,其它部位的外表面也明顯散布多處凹坑,凹坑內(nèi)有層狀覆蓋物,疑似腐蝕產(chǎn)物。

  由于手段所限,尚未能對(duì)抽出管段進(jìn)行進(jìn)一步的化學(xué)成分分析和金相分析,但是由于該鍋爐已經(jīng)正常運(yùn)行10年,初步判定管子的原材料金相組織正常,化學(xué)和力學(xué)性能正常,間接可以排除材質(zhì)原因。

  3.2 資料調(diào)查

  現(xiàn)場(chǎng)檢查該臺(tái)鍋爐的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件,發(fā)現(xiàn)該臺(tái)鍋爐產(chǎn)品具有完備的材質(zhì)證明和檢驗(yàn)證明,文件資料齊全,煙管使用符合德國(guó)TRD201 St37.8, 規(guī)格φ63.5×2.9mm,相當(dāng)于國(guó)內(nèi)20#鍋爐管(GB3087)。

  3.3 運(yùn)行調(diào)查

  3.3.1該蒸汽鍋爐的用途為提供酒店洗衣場(chǎng)日常用氣、通過(guò)熱交換器負(fù)責(zé)日常生活熱水的加熱以及擔(dān)負(fù)冬季空調(diào)系統(tǒng)的熱源。

  由于設(shè)有備用爐,該鍋爐并非長(zhǎng)時(shí)間滿負(fù)荷運(yùn)行,全年運(yùn)行狀態(tài)為間歇使用,每年合計(jì)運(yùn)行期約為4個(gè)月,運(yùn)行期間蒸汽壓力保持范圍為0.68~0.78Mpa。

  3.3.2該爐采用大樓水池供水,原水為市政給水,為保證水池水質(zhì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),物業(yè)人員向水池內(nèi)投放了從衛(wèi)生防疫站購(gòu)買的緩釋氯球,但未監(jiān)測(cè)水中余氯。

  該爐配美國(guó)原裝鈉離子交換器,運(yùn)行正常,在交換器軟水出水點(diǎn)取水化驗(yàn),結(jié)果合格。

 

  該爐配熱力除氧器,由于種種原因,熱力除氧器處于間斷運(yùn)行狀態(tài),2005年停用熱力除氧,改為化學(xué)除氧,但加藥濃度常年不變且未進(jìn)行除氧水水質(zhì)檢驗(yàn)。

  該鍋爐回用蒸汽系統(tǒng)的冷凝水。軟水器出水進(jìn)入一鋼質(zhì)敞口水箱,冷凝回水也直接進(jìn)入該水箱,兩者簡(jiǎn)單混合后再由該水箱直接向鍋爐供水,目前給水溫度平均40~50℃,最高可達(dá)70℃左右。

  3.3.3由于該鍋爐房的土建原因,其排污擴(kuò)容器和相應(yīng)管道配置安裝不完善,鍋爐日常運(yùn)行時(shí)定期排污并不徹底。

  3.3.4 2006年夏季對(duì)該爐進(jìn)行了燃料系統(tǒng)的改造,由單燃油改為油/氣兩用,近一年來(lái)均為燃?xì)夤r。

  4 腐蝕機(jī)理及原因分析

  腐蝕是指金屬表面在周圍介質(zhì)的作用下, 由于化學(xué)或電化學(xué)的作用而產(chǎn)生的破壞。腐蝕的破壞可以是整體的,也可以是局部的,可以是均勻的,也可以是不均勻的。從本臺(tái)鍋爐煙管腐蝕的形貌和分析可以得出,煙管的腐蝕是局部不均勻的電化學(xué)腐蝕。具體本例來(lái)講該煙管的腐蝕原因有以下幾種。

  4.1 氧腐蝕及其成因

  對(duì)鍋爐受壓元件來(lái)說(shuō),水側(cè)以電化學(xué)腐蝕為主,火側(cè)(或煙氣側(cè))以化學(xué)腐蝕為主。氧腐蝕屬電化學(xué)腐蝕,主要原因是水中溶解的氧導(dǎo)致的。常溫下,水中溶解的氧濃度約為9.1mg/L(1絕對(duì)大氣壓,20℃),而GB1576-2001《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》要求額定蒸汽壓力≤1.0MPa,溶解氧濃度≤0.1mg/L,過(guò)高很有可能會(huì)導(dǎo)致金屬腐蝕。其機(jī)理是鐵和氧形成兩個(gè)電極,組成腐蝕電池,在腐蝕電池中鐵的電位總是比氧的電極電位低,所以鐵是電池的陽(yáng)極,鍋水是一種有極性的電解質(zhì),在水的極性分子的吸引下,鋼材表面的一部分鐵原子,開(kāi)始移入鍋水而成為帶正電的鐵離子,而鋼材上保留多余的電子帶負(fù)電荷。若鐵離子不斷進(jìn)入鍋水,則使鋼板(管)上逐漸出現(xiàn)坑洞,產(chǎn)生了腐蝕。

  鍋水中的溶解氧具有去極化作用,會(huì)使這一過(guò)程加劇。而去極化作用的強(qiáng)弱與含氧量多少有關(guān),也就是說(shuō)溶解氧的含量多少?zèng)Q定著腐蝕的強(qiáng)弱,且兩者成線性正比關(guān)系。影響氧腐蝕的主要因素是水中溶解氧的濃度。溶解氧腐蝕隨著水中的溶氧量的增加和水溫的提高,腐蝕性也就愈強(qiáng)。

  該鍋爐蒸發(fā)量6t/h,雖然現(xiàn)在采用了化學(xué)除氧,但是并沒(méi)有手段測(cè)量氧含量,導(dǎo)致給水除氧不徹底,因此鍋水中必然含有一定濃度的氧,運(yùn)行后形成氧腐蝕。氧腐蝕的宏觀特征是金屬表面產(chǎn)生潰瘍銹皰,潰瘍銹皰表面是一層黃褐色或磚紅色硬殼,下面一層是黑色粉末狀物,將這些粉末清除后會(huì)呈現(xiàn)凹坑。本案例中,該煙管穿孔處有的明顯的潰瘍銹皰,在金屬表面發(fā)生的腐蝕,會(huì)局部地向深處擴(kuò)展,逐步形成穿孔??梢源_認(rèn),氧腐蝕是該煙管泄漏穿孔的重要原因。

  4.2 氯腐蝕及其成因

  氯離子交換對(duì)金屬腐蝕率很高,這是由于氯離子半徑小,而且是典型的活化陰離子,在具有溶解氧存在時(shí),更具有活性。隨著鍋爐的運(yùn)行,如果鍋水的含鹽量增加,氯離子濃度不斷升高,氯離子在鍋爐底部、煙管及水循環(huán)較弱的地方,就會(huì)出現(xiàn)較多的沉積物。當(dāng)氧腐蝕發(fā)生后,金屬不斷溶解,腐蝕坑內(nèi)金屬陽(yáng)離子不斷增加,為維持電荷平衡,水中的氯離子不斷向腐蝕坑內(nèi)遷移,使坑內(nèi)氯離子濃度不斷升高,使腐蝕不斷加劇。

  本案例中,鍋爐給水沒(méi)有進(jìn)行去氯處理(事實(shí)上一般也不做這類處理),鍋水中含有一定的氯離子,如果鍋爐定期排污不正常不足量,就會(huì)造成鍋水中氯離子濃度的不斷加大,即氯離子的濃縮??梢耘袛嗦雀g也是該煙管泄漏穿孔的原因之一。

  4.3 氧腐蝕和氯腐蝕的共同作用

  當(dāng)發(fā)生氧腐蝕時(shí),由于氯離子濃度較高,因此氯離子的參與也大大加快了腐蝕速度,且隨著氯離子的濃度加大而加大。水中離子的化學(xué)組成不同,溶解氧的腐蝕速度也有所不同。如水中含有C1-,C1-有破壞保護(hù)膜的能力,因而會(huì)促進(jìn)腐蝕。在氧作用下的內(nèi)部腐蝕,會(huì)由于水中含有氯化物和硫酸鹽而加劇,它們使鋼鐵表面形成疏松銹垢后,會(huì)破壞鈍化膜,加速局部損傷的發(fā)展。

  由于操作等方面的原因,鍋水中含有較高濃度的氧、氯等離子,造成氧腐蝕和氯腐蝕等的共同作用,導(dǎo)致該臺(tái)鍋爐發(fā)生了管子滲漏穿孔。

  4.4冷凝水的回用

  蒸汽鍋爐的冷凝水幾乎是純水,溫度大多都在60~70℃,回用價(jià)值很高。如單純計(jì)算水的回用價(jià)格也會(huì)在10元/噸左右,再考慮到不同的燃料形式、冷凝水回收溫度等因素,冷凝水的回用價(jià)值可能高達(dá)18~25元/噸。因此,回收冷凝水是符合 “節(jié)能降耗”大方向的,也能使企業(yè)進(jìn)一步節(jié)約成本,得到一定的經(jīng)濟(jì)效益。

  但是,在回用過(guò)程中,有一個(gè)不可忽略的問(wèn)題存在-----即冷凝水的品質(zhì)。冷凝水的品質(zhì)是影響冷凝水回收再利用的關(guān)鍵。

  在低壓鍋爐中,經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)回收的冷凝水顏色發(fā)紅甚至呈醬油色,本案例就是典型。這是因?yàn)楫?dāng)溫度增加時(shí),水中的HCO3-分解成CO2 ,CO2氣體隨水蒸汽在冷凝回收管中凝結(jié),致使回水的PH值下降,冷凝水為酸性水質(zhì)。 同時(shí)存在蒸汽系統(tǒng)和凝結(jié)水管系統(tǒng)因空氣進(jìn)入,空氣中的CO2溶解后也會(huì)使回水的PH值降低。酸性水對(duì)管道和水箱的腐蝕性是導(dǎo)致回水中的鐵離子超標(biāo)的重要因素,即使全部換成不銹鋼管和不銹鋼水箱,也不可能改變冷凝回水水質(zhì)的酸性,這樣致使收集回來(lái)的冷凝水品質(zhì)惡劣,不能直接回用,若硬性使用,發(fā)生爐內(nèi)化學(xué)腐蝕是遲早的事。

 

  4.5 燃燒器改造

  從環(huán)保和節(jié)能的角度來(lái)講,燃?xì)鈱?duì)于鍋爐來(lái)說(shuō)絕對(duì)是一種優(yōu)質(zhì)、高效、清潔、節(jié)約的燃料,所以目前大量的單燃油鍋爐都開(kāi)始向燃?xì)飧脑爝^(guò)渡。

  但是各種改造都將焦點(diǎn)集中于更換燃燒器和相應(yīng)的管路、控制器,僅僅只是在現(xiàn)有的燃油鍋爐基礎(chǔ)上,對(duì)燃料系統(tǒng)加以改進(jìn)(例如:改用燃?xì)饣蛴?氣兩用燃燒器,增加燃?xì)庹{(diào)壓閥、電磁閥、檢漏裝置和燃?xì)膺^(guò)濾設(shè)備),而對(duì)鍋爐本體不進(jìn)行修改,認(rèn)為是“通用”的,殊不知,恰恰是這種“通用”的概念造成了今后運(yùn)行的不完善。

  燃油時(shí),在燃料與空氣配比正常的工況下,燃油霧化形成的細(xì)小油滴粒子進(jìn)入爐膛,這些油滴粒子很快便失去了其初速度,隨著爐膛內(nèi)的氣流一起流動(dòng),爐膛空間燃燒的是一些固體碳黑和可燃?xì)怏w。而燃?xì)鈺r(shí)氣體燃料在爐膛空間燃燒時(shí),就沒(méi)有如燃油時(shí)揮發(fā)份氣化和固體碳粒的燃盡過(guò)程,也就是說(shuō),這兩類燃料燃燒時(shí)的火焰黑度是不相同的。所以這兩類燃料燃燒產(chǎn)生的煙氣輻射能力是不相同的,形成的最終結(jié)果是兩種情況下?tīng)t膛出口煙溫和爐膛吸熱量相差很大。 在真正的通用鍋爐設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)以滿足燃?xì)夤r為主,以燃油工況進(jìn)行校核。但本案例原購(gòu)買的只是進(jìn)口單燃油鍋爐,后在國(guó)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)改為燃?xì)?,從運(yùn)行觀察上看,在燃?xì)鈺r(shí)就顯得爐膛受熱面積明顯偏小,造成爐膛出口煙溫升高,“入口效應(yīng)”使后管板和管口的工作條件惡化,此處的蒸發(fā)強(qiáng)度最大,熱負(fù)荷最高。

  4.6該鍋爐結(jié)構(gòu)為煙管和管板采用焊接,該處存在較大的焊接應(yīng)力,通常在應(yīng)力集中處腐蝕會(huì)更嚴(yán)重,若焊接前沒(méi)有采取預(yù)漲消除間隙或預(yù)漲不到位,局部形成環(huán)形水膜,另鍋爐起停頻繁,壓力波動(dòng)大,也會(huì)促使、加劇溫度交變應(yīng)力的負(fù)面作用。

  5 處理和預(yù)防措施

5.1 嚴(yán)格按照經(jīng)過(guò)鍋爐安全監(jiān)察部門批準(zhǔn)的修復(fù)方案,按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工、檢查、檢驗(yàn),探傷和水壓試驗(yàn),合格后投用。

  5.2 為減少管板處的入口效應(yīng),在目前鍋爐結(jié)構(gòu)不能變動(dòng)的情況下,應(yīng)加強(qiáng)燃?xì)馊紵鞯倪\(yùn)行調(diào)整,對(duì)燃燒器火焰的長(zhǎng)度和直徑進(jìn)行必要的壓制,嚴(yán)格控制過(guò)??諝饬俊_m當(dāng)時(shí)可在管板表面敷上薄耐火層。

  5.3 強(qiáng)化給水除氧

  國(guó)家特種設(shè)備安全監(jiān)督部門對(duì)鍋爐氧腐蝕的危害性日益重視,并于2001年重新頒布了GB1576-2001《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》,標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定對(duì)于蒸汽鍋爐,當(dāng)額定蒸發(fā)量大于或等于6t/h時(shí)應(yīng)除氧,當(dāng)小于6t/h時(shí)如發(fā)現(xiàn)局部腐蝕應(yīng)采取除氧措施。

  鍋爐給水除氧方式多種多樣,多年來(lái)大家一直都在探求既高效經(jīng)濟(jì)又穩(wěn)定安全的除氧方法,但這必須結(jié)合爐型和實(shí)際情況,本案例鍋爐訂貨時(shí)技術(shù)條件明確鍋爐進(jìn)水溫度為104℃,現(xiàn)采用化學(xué)除氧,進(jìn)水溫度最高才70℃,已經(jīng)明顯脫離設(shè)計(jì)運(yùn)行工況,是否最為經(jīng)濟(jì)值得深入探討。

  即使采用化學(xué)除氧,也必須立即安排配備必要的在線或便攜式的分析儀器或設(shè)備,保證實(shí)時(shí)掌握狀況,主動(dòng)而及時(shí)調(diào)整加藥比例濃度,保證除氧效果。

  除氧劑一定要購(gòu)買正牌公司正規(guī)包裝產(chǎn)品,拒絕散裝貨?;瘜W(xué)除氧劑以美國(guó)或德國(guó)品牌產(chǎn)品為佳。

  5.4 慎重回用蒸汽冷凝水

  目前常用的冷凝水處理技術(shù)是化學(xué)藥劑法,通過(guò)在蒸汽出口或爐前投加皮膜胺和揮發(fā)性氨的方法在回水管線內(nèi)成膜或提高回水的PH值,來(lái)阻止腐蝕的發(fā)生,達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn)。但這種方法只適用于蒸汽用途單一,管道不長(zhǎng)的換熱系統(tǒng),對(duì)于蒸汽用途復(fù)雜的工況,常常達(dá)不到預(yù)想的處理效果,其原因很多,有系統(tǒng)本身的問(wèn)題,也有特定工藝造成的,所以,用藥劑改善回水系統(tǒng)的腐蝕是有局限性的。若投資進(jìn)行硬件改造,增加除鐵除硬設(shè)施也不太現(xiàn)實(shí),目前唯一的做法是慎重考慮回用蒸汽冷凝水,這應(yīng)從比較安全和經(jīng)濟(jì)兩者的關(guān)系重要性上予以取舍。

  5.5 控制鍋水的PH值在合理范圍

  按照GB1576-2001《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》規(guī)定,鍋水PH=10~12,因?yàn)樵谶@個(gè)范圍內(nèi)不僅能防垢,也能防腐,但是其前提是給水進(jìn)行了充分除氧。

  從本案例鍋爐目前運(yùn)行情況看,給水除氧效果并不理想,在這種情況下要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行一定調(diào)整。鍋水處于高溫狀態(tài)下時(shí),當(dāng)PH<8或PH>13時(shí),鍋爐金屬表面的保護(hù)膜都會(huì)因溶解氧而遭到破壞,從而使金屬腐蝕加劇,當(dāng)7≤PH<10時(shí),主要發(fā)生氧的去極化和氫氧化亞鐵被氧化的反應(yīng),但都很微弱,當(dāng)PH≥10后,鋼材的腐蝕由均勻轉(zhuǎn)為局部,并具備了潰瘍和孔蝕的條件,從絕大部分研究的結(jié)果看:如果鍋爐給水未除氧或除氧不完全,鍋水的PH 值控制在8~10左右能夠有效的防止氧腐蝕。

  5.6 嚴(yán)格運(yùn)行紀(jì)律

  司爐人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)鍋爐及鍋爐房的運(yùn)行操作規(guī)程和工藝紀(jì)律。應(yīng)特別強(qiáng)調(diào)以下幾點(diǎn):對(duì)鍋爐加載時(shí)的速度,避免快速升壓;日常強(qiáng)化各項(xiàng)水質(zhì)的監(jiān)督,認(rèn)真做好加藥、清潔工作;確保軟水器運(yùn)行正常、再生正常,保證水處理操作的正確性,防止過(guò)多的氯離子進(jìn)入鍋爐;確保鍋爐定期排污的頻率和排量,保證鍋水的含鹽量在正常標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi),尤其是采用了化學(xué)加藥的方法后,排污的重要性更加明顯,該項(xiàng)工作決不能有絲毫放松。

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