1 機(jī)組簡介
上安發(fā)電廠3號機(jī)為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的亞臨界、中間再熱、雙缸雙排汽、凝汽式汽輪機(jī),機(jī)組的額定功率為300 MW,型號為N300-16.7/537/537-4型。該機(jī)真空系統(tǒng)配2臺水環(huán)式真空泵。3號機(jī)長期以來由于真空系統(tǒng)泄漏率大,真空嚴(yán)密性試驗無法進(jìn)行,即使是環(huán)境溫度較低,真空系統(tǒng)也必須開啟2臺真空泵才能維持較好的真空狀況,并且凝結(jié)水的溶氧值高達(dá)100μg/L以上,較大地影響了機(jī)組運行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。鑒于這種情況,上安發(fā)電廠委托我所對該機(jī)真空系統(tǒng)進(jìn)行氦質(zhì)譜檢漏試驗,以便能對真空系統(tǒng)進(jìn)行綜合治理,最大限度地提高機(jī)組運行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。
2 氦質(zhì)譜檢漏原理及方法
電廠用氦質(zhì)譜進(jìn)行真空系統(tǒng)檢漏一般有兩種方法,即真空法和吸槍法。本次試驗采用真空法,所用儀器為日本真空公司生產(chǎn)的HELIOT303AS電廠專用型氦質(zhì)譜真空檢漏儀,現(xiàn)場測試時,先把真空泵前空氣管真空表閥門關(guān)閉,拆下真空表,接上檢漏儀的連接管路,開啟檢漏儀,檢漏儀經(jīng)過自檢過程,進(jìn)入檢漏的待檢狀態(tài),將氣流方式設(shè)置為大漏氣流模式,這時分別打開測試口電磁閥和旁路電磁閥,打開真空表前手動門,控制調(diào)節(jié)閥開度,調(diào)整測試口的壓強(qiáng)在100 Pa左右,然后便可進(jìn)行漏點漏率的測試。試驗系統(tǒng)見圖1。
3 檢漏結(jié)果
我們對該機(jī)真空系統(tǒng)近300余處可疑泄漏部位進(jìn)行了測試,共發(fā)現(xiàn)漏點多達(dá)25處,其中低壓缸前后汽封、B汽動給水泵密封水回水后法蘭 B汽動給水泵入口和出口端蓋、A小汽機(jī)后汽封、B小汽機(jī)排汽蝶閥前法蘭等部位泄漏最為嚴(yán)重。該機(jī)真空系統(tǒng)主要漏點及漏率顯示如表1。
4 主要漏點分析
4.1 B汽動給水泵入口和出口端蓋
該機(jī)汽動給水泵密封水低檔回水通過水封筒引至凝汽器,測試發(fā)現(xiàn)B汽動給水泵入口端蓋、出口端蓋、密封水回水前后法蘭泄漏相當(dāng)嚴(yán)重,最大漏率顯示為4.5×10-7 Pa·m3/s。檢查發(fā)現(xiàn)密封水管回水窗水位很低,水封筒由于高度較小,水封效果差,至使密封水回水?dāng)y帶大量空氣直接進(jìn)入真空系統(tǒng)。由于泄漏面積較大,而且空氣是通過水封筒直接進(jìn)入凝汽器熱井,對凝汽器真空嚴(yán)密性和凝結(jié)水溶氧產(chǎn)生相當(dāng)大的影響。
通過調(diào)節(jié)密封水回水至水封筒前手動門的開度,使密封水回水管處于滿水狀態(tài),有效減小了泄漏的產(chǎn)生,使機(jī)組真空狀況大為改善,真空值由-93.8 kPa提高至-96.3 kPa,使機(jī)組負(fù)荷提高約6 000 kW。密封水回水壓力調(diào)整前后機(jī)組真空變化趨勢圖見圖2。
圖2 密封水回水壓力調(diào)整前后機(jī)組真空變化趨勢圖
4.2 低壓缸前后汽封
本次試驗發(fā)現(xiàn)低壓缸前后汽封泄漏相當(dāng)嚴(yán)重,低壓缸前汽封漏率達(dá)5.7×10-6 Pa·m3/s,低壓缸后汽封漏率達(dá)1.1×10-6 Pa·m3/s,根據(jù)經(jīng)驗,真空系統(tǒng)泄漏率達(dá)到10-6Pa·m3/s數(shù)量級時,泄漏程度已達(dá)極限狀態(tài),低壓缸前后汽封的泄漏面積又較大,僅因低壓缸前后汽封的泄漏足以使機(jī)組真空系統(tǒng)嚴(yán)密性及凝結(jié)水的溶氧值受到相當(dāng)大的影響。
通過調(diào)節(jié)3號、4號瓦汽封泄汽手動門,進(jìn)行低壓缸前后汽封泄漏的對比性試驗,調(diào)整前汽封供汽壓力達(dá)到0.08 MPa,經(jīng)調(diào)節(jié),低壓缸前汽封處不再泄漏,低壓缸后汽封漏率減小近一個數(shù)量級,漏率顯示為5.8×10-7Pa·m3/s,泄漏仍較嚴(yán)重。
3號機(jī)低壓缸前后汽封經(jīng)調(diào)節(jié)之后,該機(jī)真空狀況及凝結(jié)水的溶氧值獲得較大的改善,真空由-94.6 kPa提高至-96 kPa,凝結(jié)水的溶氧值由171μg/L降至90μg/L。汽封泄汽調(diào)整前后,機(jī)組真空及凝結(jié)水的溶氧值變化趨勢圖見圖3、圖4。
4.3 小汽機(jī)后汽封
由于汽封供汽壓力自調(diào)門失靈,在機(jī)組運行過程中無法對小汽機(jī)汽封供汽壓力進(jìn)行自動控制。本次查漏發(fā)現(xiàn),A、B小汽機(jī)后汽封處泄漏,尤其是A小汽機(jī)后汽封處泄漏較為嚴(yán)重,為了減小泄漏的發(fā)生,調(diào)節(jié)A、B小汽機(jī)進(jìn)汽旁路手動門,有效地消除了兩小汽機(jī)后汽封的泄漏。調(diào)整完之后對旁路門開度處加以標(biāo)記,以便能使運行人員對小汽機(jī)的泄漏加以控制。
另外,3號機(jī)小汽機(jī)的汽封泄汽原設(shè)計為直接排大氣,后考慮對環(huán)境的影響,將小汽機(jī)汽封泄汽引至軸封冷卻器,軸封冷卻器疏水排往凝汽器,軸封冷卻器疏水至凝汽器無多級水封,只有一個約2 m高的U型管,水封效果很差,軸封加熱器又無水位自動控制裝置,運行中水位較難維持,軸封冷卻器水位較低時,有較多空氣漏入真空系統(tǒng)。
4.4 B小汽機(jī)排汽蝶閥前法蘭
由于B小汽機(jī)排汽蝶閥前法蘭直徑大,此部位的泄漏對機(jī)組真空嚴(yán)密性也產(chǎn)生很大的影響。
5 檢漏效果
檢漏前機(jī)組真空嚴(yán)密性水平差,長期以來,真空嚴(yán)密性試驗根本無法進(jìn)行,極大地影響了機(jī)組的真空狀況,乃至機(jī)組運行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。經(jīng)過檢漏并對檢測到的漏點進(jìn)行處理,機(jī)組的真空系統(tǒng)嚴(yán)密性水平有了很大的改善。
漏點處理后,該廠對3號機(jī)進(jìn)行了真空嚴(yán)密性試驗,為避免油中進(jìn)水,試驗過程中汽封供汽壓力未做任何調(diào)整。試驗結(jié)果見表2。
檢漏前,該機(jī)組真空系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗無法進(jìn)行,經(jīng)過檢漏及堵漏,真空系統(tǒng)的嚴(yán)密性水平有了很大的提高。
將密封水回水不經(jīng)過凝汽器直接導(dǎo)至地溝,凝結(jié)水溶氧值由100μg/L以上降至80μg/L。同時對密封水回水、低壓缸前后汽封及小汽機(jī)后汽封進(jìn)行調(diào)整,凝結(jié)水溶氧值達(dá)到了20μg/L。
6 結(jié)論
上安發(fā)電廠3號機(jī)通過進(jìn)行氦質(zhì)譜檢漏及對漏點進(jìn)行處理,機(jī)組的真空嚴(yán)密性水平有了較大改善,檢漏前真空系統(tǒng)必須2臺真空泵同時運行真空才能維持,檢漏后,真空系統(tǒng)只需1臺真空泵運行便能維持較高的真空值。由于低壓缸前后汽封和A小汽機(jī)后汽封泄漏相當(dāng)嚴(yán)重,漏點暫時無法進(jìn)行處理,機(jī)組的真空嚴(yán)密性還沒有達(dá)到較為優(yōu)秀的水平。為了更好地提高機(jī)組的真空嚴(yán)密性并降低凝結(jié)水的溶氧值,建議:
a)小汽機(jī)及低壓缸汽封泄汽管疏水因無自動疏水器,機(jī)組在正常運行時,疏水管疏水門應(yīng)保持一定的開度,以保證汽封泄汽管的暢通;
b)機(jī)組在運行時一定要加強(qiáng)對軸封加熱器水位的控制,并利用機(jī)組小修機(jī)會加裝水位自動控制裝置;
c)汽動給水泵或電泵在運行時一定要保持低檔回水管處于滿水狀態(tài),以最大限度地減小機(jī)組的泄漏;
d)利用機(jī)組大小修的機(jī)會對低壓缸后汽封間隙進(jìn)行調(diào)整,在保證安全的前提下,最大限度地減小汽封處的泄漏。